項目背景:
葆嬰有限公司成立于1999年,總部設在北京。2017年,總投資3億人民幣的葆嬰新工廠在北京經濟技術開發區順利投產,總產能達百億以上,為中國所有USANA和葆嬰產品的愛用者提供更加科學、全面、充足、高質量的營養補充產品,為中國和北京當地的經濟和健康事業的發展作出了較大的貢獻。 ? 項目目標:
1、建立現場基礎管理標準化及管理流程標準化; 2、明確生產各崗位職責及員工技能評價/培訓體系; 3、基于效率提升及百瓶生產成本降低的精益績效改善; 4、以生產部門為主,其他部門全面參與的精益改善氛圍; 5、分階段逐步建立系統的精益改善體系。
項目執行: 1、精益車間管理標準化提升 (1)?三定目視化管理 (2)?車間/班組管理標準化 (3)?車間KPI指標體系搭建 2、TPM管理提升 (1)?AM自主維護活動開展 3、精益改善活動 (1)?精益改善基礎訓練 (2)?基層自主改善-快速換模 (3)?設備綜合效率OEE初步改善
項目成果: 1、管理標準化提升:以七大任務為主要內容,通過推動班組建設,實現車間管理過程標準化、規范化,打造高執行力/改善力/領導力的“精益卓越現場”。 2、6S三定目視化管理:在各小組原有6S目視化管理的基礎上,通過6S三定目視化的全面培訓及改善實施,項目過程中建立了6S目視化標準手冊,累計實施6S目視化改善2326項,人均97項,在提升現場6S目視化水平的同時,也有效的的提高了工作效率,降低了質量風險。 3、七大浪費識別及改善:在精益項目實施過程中,通過全面導入精益七大浪費的培訓、識別及改善方法,發動各小組全員查找現場七大浪費問題并進行改善,共計識別七大浪費問題458項,其中可以改善的240項已完成了改善,人均改善6.4項,在提高全員精益改善意識的同時,通過消除浪費,為公司創造更高價值。 4、清場換型改善:通過快速換型SMED方法的導入,針對三個車間小組,成立快速清場換型改善課題,理論結合實際實施改善,有效的縮短了清場換型的時間,三個小組平均清場換型時間降低102分鐘,降幅19.17%。提高了時間利用率,為企業創造更多的價值。 5、TPM自主維護:通過導入TPM全員生產性維護AM自主維護,對車間生產設備、公共設備設施進行全面的初期清掃,識別出其中的不良點進行改善,形成設備清掃點檢基準書,共計清掃設備27臺、發現并改善不良點99個、制作清掃點檢基準書10份,在提高設備可靠性的同時,提升了全員設備自主維護的意識,為TPM深入開展打下基礎。 6、設備故障管理:項目實施過程中,以設備部為主體,初步建立了設備故障管理機制,由生產班組對設備運行記錄進行全面詳細記錄,設備部對關鍵的設備故障進行記錄,并對主要設備故障進行分析改善,在不斷積累設備故障改善經驗的基礎上,進一步保障設備的穩定運行,為后續設備綜合效率全面管控做準備。 7、人才培養-精益工具方法的使用訓練:項目實施過程中,從精益知識培訓、精益知識考試、精益工具方法的應用,對參與精益項目的人員進行全面系統的精益訓練,讓大家充分掌握精益工具方法解決實際生產工作過程中的問題,為企業培養一批精益人才。
客戶評價: 顧問團隊專業知識扎實,服務態度誠懇,工作認真負責,對待每一個細節精益求精,為企業管理提升帶來巨大的幫助!


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